1、測溫熱電偶外套管的改進
原床層溫度熱電偶外套管為φ16×4mm的不銹鋼耐高溫套管,內裝φ6mm的K分度號熱電偶芯。原始開車時測溫點的使用壽命最短只有一周左右,爐膛測溫點經(jīng)常被燒壞,備件損耗過多,影響鍋爐正常穩(wěn)定運行。為此對熱電偶進行技術改造,通過觀察燒壞的實物,結合爐膛溫度、壓力、進風量、空氣物料混合物介質等因素進行綜合分析,根據(jù)爐膛預埋法蘭套管直徑,把循環(huán)硫化床鍋爐的熱電偶套管直徑改為φ20mm,三廢鍋爐的熱電偶套管直徑改為φ25mm。進一步和制造廠家溝通耐磨頭材料配比量,最終選用鎢鈷合金材質,耐磨頭加厚內徑改為φ8mm與熱電偶鎧裝芯φ6mm進行匹配,耐磨頭長度由原來的200mm延長至300mm。改造后,大大延長了熱電偶的使用壽命,基本能夠滿足生產要求。
2、熱電偶埋墻套管的維護改進
測溫熱電偶一般安裝在鍋爐爐膛的預埋套管中,原設計預埋套管為直徑φ32mm的碳鋼管,在使用過程中發(fā)現(xiàn)煤粉燃燒產生的硫化物和灰塵混合后極易在套管內結垢,嚴重時預埋500mm長的套管內全部結滿垢物。一旦結垢過多,熱電偶直接黏連在套管內,檢修時根本拆不下來。加上現(xiàn)場受限空間作業(yè)環(huán)境差、交叉作業(yè)多等不利因素,儀表檢修人員無法按期完成檢修任務。原設計的套管采用20#鋼,不耐高溫,鍋爐長周期運行后爐膛內部澆注料脫落,預埋套管口容易受高溫灼燒變形,這些不利因素均給現(xiàn)場作業(yè)帶來諸多麻煩。
經(jīng)過多次分析現(xiàn)場存在的問題,決定把原套管改成φ57mm的耐高溫絡鉬鋼管,以增加套管壽命。在現(xiàn)場清堵作業(yè)時,偶然發(fā)現(xiàn)用氣焊烤效果比較好,結垢物受明火烘烤后變得疏松。需注意的是現(xiàn)場需要辦理動火作業(yè)審批,落實相關安全措施。預埋套管清理干凈、熱電偶更換完成后需及時用片狀耐高溫硅酸鋁板塞滿套管剩余空隙,最后用專用澆注料將管口封死,防止新的垢物產生。鍋爐停爐維護過程中,預埋套管長度不應超出爐膛內部澆注料部分,可有效避免套管被正常工況時高溫沸騰的煤粉沖刷而導致磨損變形。
利用停爐機會及時補充修復脫落的澆注料,保護好熱電偶測溫預埋套管。另外,熱電偶工作端插入爐膛內部不易過長,控制在100~150mm為宜,以免沖刷磨損。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,一般熱電偶工作端下半部分受煤粉沖刷嚴重,可根據(jù)工藝檢修周期,將熱電偶旋轉180°后繼續(xù)使用,以降低生產成本。